袋式除塵器清潔濾料過濾階段,就過濾速度對過濾速率的影響進行實驗研討,驗證了臨界過濾速度的存在性。發現在低于臨界過濾速度時,可以通過降低過濾速度的方法來實現減阻增效的目的;對袋式除塵器壓力損失分布進行測試,測試結果顯示:濾筒壓力損失占袋式除塵器壓力損失的90%以上。因此,袋式除塵器結構優化的主要應放在濾筒結構優化方面;對清潔濾料過濾速率公式進行顯性化處理:通過多元回歸分析,給出過濾速率的多元回歸關系式。與實驗數據、理論計算值進行比較,結果證明在清潔濾料過濾階段,該回歸式可以用來對過濾速率進行預測,為濾料優化選擇提供參考。
袋式除塵器含塵濾料過濾階段,測試了入口粉塵濃度、過濾速度等對過濾壓力損失的影響。主要對過濾壓力損失隨時間的變化關系進行研討,結合含塵濾料過濾阻力理論對實驗數據進行分析發現:粉塵層形成越早,纖維層受粉塵侵入越少。加速粉塵層形成可以降低含塵過濾階段壓力損失;對實驗數據進行回歸分析,給出了三種工業常用濾料在含塵工況下壓力損失的關聯計算式,該式在預測過濾壓力損失、優化過濾運行過程方面,具有相應的參考價值;對含塵濾料過濾速率進行理論推導:以過濾理論為基礎,結合含塵濾料過濾階段自身特點,建立數學模型,推導得出一套含塵纖維層過濾速率計算式。與原有公式進行對比,結果顯示:過濾開始階段,當過濾時間t-a時,該公式與過濾速率公式相一致,清潔濾料過濾過程可以看作該式的特別情況;隨著過濾時間增加,該公式計算值,與實際情況相符。
除塵器本體改造:
(1)結合除塵器出口與引風機接口情況,對出口封頭重新設計布置。
(2)固定行噴吹布袋除塵器單臺機組噴吹用壓縮空氣耗量,噴吹用壓縮空氣需要達到較高的品質要求,需要除油、除塵和干燥凈化。本次改造利用動力管理中心原有的壓縮空氣系統,經核算,其余量可達到本次改造工程壓縮空氣的用量,故僅增加到布袋除塵器的壓縮空氣管路。
(3)為降低投資,減少施工工期對機組運行的影響,改造后的除塵器盡可能保持原基礎尺寸,除塵器長度及寬度不變。
(4)拆除原一、二、三、四電場內外頂蓋與全部內件(包括極線、極板、陰陽振打、氣流分布板),把原4個電場的空間改為布置濾袋,甲乙側共設置12個濾室,每個濾室均可單關閉,便于在線檢修。除塵器進入口安裝一次氣流分布板,可使各個濾室的煙氣流量均勻,濾室內的二次導流板不僅可減少高速氣流對濾袋的沖刷,而且還可避免清灰下來的粉塵又被吸附到濾袋上去的二次吸附現象。
(5)保留利用原電除塵器的梁、混凝土支架和灰斗等部件,將底梁部分加強,保留原殼體不變并封堵所有缺口,在其上架設凈氣室與雨棚,重新布置袋區電控系統。
布袋式除塵器灰斗的強度應能承受系統壓力和積灰的重力。灰斗應設置檢修門。對粘性較大的粉塵宜在灰斗設捅料和清堵裝置,處理易結露廢氣的袋式除塵器可設置加熱器或振動器。
布袋式除塵器的支撐部分應牢固,達到布袋式除塵器需要的強度和剛度要求。
使用除塵器需要注意的事項:
1、經常清洗除塵袋,以免塵土堆積過多,導致內部動力堵塞。
2、確定空氣的濕度,濕度過高可能導致除塵器出現故障。
3、電壓的控制,如果長期電壓不穩定可能會造成設備出現故障,或者燒壞內部電路。
布袋式除塵器應達到除塵性能的要求,并按照經規定程序批準的圖樣和技術文件制造。布袋式除塵器箱體的強度應能承受系統壓力。檢修門的布置以檢修方便為原則,可在箱體的頂部或側面設置。檢修門應設置保護裝置,防止受風力抽吸而自動關閉。花板的厚度一般不小于5mm,并在加強后應能承受系統壓力和濾袋積灰后的荷載。
布袋除塵器有以下優點:
(1)使用靈活。處理風量可由每小時數百立方米到每小時數十萬立方米,可以作為直接設于室內、附近的小型機組,也可做成大型的除塵室。
(2)結構比較簡單,運行比較穩定,初始投資較少,維護方便。
(3)除塵速率很高,可捕集粒徑大于0.3微米的細小粉塵顆粒,能達到嚴格的環保要求。
(4)性能穩定。處理風量、氣體含塵量、溫度等工作條件的變化,對袋式除塵器的除塵效果影響不大。
(5)粉塵處理容易。袋式除塵器是一種干式凈化設備,不需用水,所以不存在污水處理或泥漿處理問題,收集的粉塵容易回收利用。