2005年9月投產的6萬噸/年離子膜燒堿和2006年8月投產的10萬噸/年離子膜燒堿,使巨化集團用電需求增大,同比增長19.22%。
巨化股份確定淘汰隔膜燒堿裝置等,并新增4項固定資產投資項目,加快產業結構調整。
業內人士介紹:有20多年歷史的隔膜燒堿、PVC裝置,都曾對巨化效益做出過重大貢獻。據悉,隔膜燒堿裝置淘汰后,PP模塊將充分發揮年產46萬噸離子膜燒堿生產能力,保證氯資源平衡。
離子膜燒堿車間自2001年成立以來,歷經四次擴建,已發展為擁有4套離子膜生產裝置、三套蒸發裝置,年產46萬噸的生產規模。堿產品由單一的濃度32%堿,細化為30%、32%、48%、50%等多元化產品;2017年全員勞動生產率高達420萬元/人。
8月16日,巨化氯堿事業部負責人介紹,除了裝置擴能外,亮點還呈現在多方面:
針對井鹽與海鹽噸差價70元左右,通過多方調研和協調,在確保裝置安全穩定運行的基礎上,提出離子膜燒堿裝置使用井鹽的要求,進一步降本增效。
使用井鹽年降本超1000萬元,為了確保裝置正常運行,在試用前,車間根據井鹽實際使用情況,提前做好從行車調運、一次鹽水等各道工號裝置和設備自查和互查,確保設備滿負荷運行,采取分步推進使用的工藝方法,確保試用比例逐步提升。
技術攻關是的關鍵。井鹽每提升一個百分點,就會帶來一系列工藝難題。為了更穩定地控制鹽水濃度,相關單位嚴格控制鹽層高度,采用少量多次方式上鹽。同時,密切關注鹽水指標變化情況,加強分析,做好記錄與數據跟蹤,通過參數調整和工藝技改,確保井鹽試用成功。
環保工作邁上新臺階。裝置投產18年,經過數次擴建,部分環保裝置運行時間較長,出現老化、破損現象。2012年以來,不斷完善環保改造方案,以“削減離子膜A類廢水量”為目標,查源頭,找原因,集思廣益,實現樹脂塔的廢水回收、大大降低污水費用,不斷修補、改造污水溝、污水池,從根源上杜絕內部酸、堿性污水外漏,同時完善及優化排水溝檢測及調節系統,增加液位自控裝置,加強緊急環保事件的處理能力。
完成基本分,緊盯加分項。堅持分析廢堿、廢酸集中回收,統一處理;為防止發生意外泄漏,外溢造成水溝超標,大貯槽周圍都建立了封閉圍堰,保證意外情況下環保的可靠性;建立了完整的鹽水回收循環系統。
廠總工程師吳志剛介紹,2017年比2013年少送水112萬噸,外排水指標合格率逐年上升。今年上半年,更是大幅減少外排水量。通過智能化改造,耗電的電解環節成效顯著,每噸產品用電下降50千瓦時,上半年節電500萬元。
蒸汽耗降本增效650萬元數據的背后是一系列技改攻關。永不滿足的氯堿人又把新突破口放在了節水增效上。通過對回水利用裝置等進行技改攻關,PP模塊工業水用量明顯下降,全年節水增效可超110萬元。
我省半年工業經濟數據中:十大傳統產業利潤增長24.4%,有何秘訣?離子膜燒堿作為氯堿化工基礎原料,巨化通過擴大產能、形成規模效益;不斷技改、增本增效;智能化改造、節能減排等多措并舉,人均全員勞動生產率高出平均值十多倍(全省要求2020年達27萬元)。這再次充分說明,PP模塊通過轉型升級,傳統制造業依然可以有大作為,只要我們圍繞提升核心競爭力持續深耕。
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